如今,在山東省裝備制造業協會會員單位、山東能源重裝集團公司,一場以提高產品質量和生產效率,改善職工作業條件和工作環境的效能革命正在如火如荼進行中。 “產品質量不高、生產效率低下,一直是制約企業高質量發展的一個重要瓶頸。我們要通過不斷技術創新,真正從根本上提高產品質量,改善職工生產作業環境!”集團公司黨委書記、執行董事、總經理張圣國多次強調。今年以來,集團公司認真貫徹落實能源集團“一提雙優”建設,圍繞落實智能化、高端化、高效化、少人化、人性化發展總基調,從企業生產現場入手,通過對生產現場的持續工藝優化、技術革新,堅定不移地推進裝備升級,提高機械化和自動化程度,改善作業環境,提升工作效率,有效提高了企業經濟效益。 電焊工作為最艱苦的工作崗位之一,工人作業環境差,勞動強度大,而且在一定程度上也影響了產品質量穩定性。為此,塔高公司積極組織研發隊伍,針對存在問題設計制作了多功能焊接板凳,并在全公司推廣使用,不僅有效減輕了工人勞動強度,而且保證了施工連續性和產品質量。同時,集團公司還設計了油缸接頭座焊接機器人,并對智能焊接升級項目進行改造,實現了由機械人取代人工操作,不僅有效降低了人工成本,也大大提高了產品質量和生產效率。 萊蕪裝備公司通過對輸送帶生產線制糊區域升級改造,實現了整個生產過程無人化電腦自動控制,徹底消除了現場粉塵對職工的傷害;對2條PVG生產線自行設計改造,節約改造費用20余萬元,每條生產線生產效率提升20%以上,每月可節約成本23.5萬元,產品質量更加穩定。乾泰公司設計的中頻爐智能加料系統,能夠實現設備無人遠程操控,有效杜絕了鋼水迸濺等安全隱患,每爐熔煉時間可縮短10-20分鐘,每年可節約電費31.5萬元;設計制作的鍛造智能運輸系統,每年可增加營業收入420萬。塔高公司通過對立柱垂直裝配工裝進行優化改良,年節約人工成本11.4萬元。 “這些小發明、小革新、小創造只是企業生產實踐中的一部分,我們作為大型裝備制造企業來說,實現真正意義上的產品智能化、高端化升級,還有一段很長的路要走。”張圣國表示,“2019年,我們還將計劃拿出600萬元,用于推進全員創新、崗位創新、自主創新,廣泛開展小改小革、創新創效活動,同時完善動態獎勵機制,重獎科技創新有功之臣,有效激發職工創新熱情,全力打造一支有創意、敢創新、會創造、能創效的高技能人才隊伍,為企業高質量發展貢獻智慧力量。” 企業通訊員 供稿 編輯/德湗 |